Sealing Unit (조립기 FMEA)
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실링 건과 실런트 퇴적물과의 충돌발생
1. 발생
- 장소 : 울산 감마 (래더
프레임 실링)
- 일시 : 2013년 05월 22일
2. 문제점
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실런트 배출통 청소불량으로실과의 충돌발생 노즐 변형-> 도포 괘적 NG
- 후 공정 검사 비젼 임의패스로 BACK UP 없이 후 공정 유출
- 실런트 퇴적량 육안확인 불가 ⇒ 정기적인 청소 미실시
3. 개선
- 실런트 퇴적물 육안 확인 가능토록 투명용기 사용
- 노즐파손 검지용 센서 추가
- 검사 비젼 공정 임의 패스 금지 회로 구성
4. 향후 검토사항.
- 설계단계&n 사양서 명기p(2)p
◆Sealing 도포기 사양 변경
1. 발생
- 장소 : 울산 카파
Cylinder Block Bed Plate 조립면
- 일시 : 2011년 05월 03일
2. 문제점
- 스크린 도포 장치가 프린터 방식으로
설치되어 장비원가 상승.
- 도포기 파손 다발로 품질 문제 발생.
3. 개선
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직교 2축 Robot 와 Sealant 도포건 적용
- (2) 다기종 대응 가능으로 기종추가 개조 시 유연성 확보.
4. 향후 검토사항.
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직교 로봇 , 도포건 . Sealant Tank 표준화 필요.
실런트 도포 공정 주변 환경 오염
1. 발생
- 장소 :
북미 세타 ( Piston Insert )
- 일시 : 2014년 05월 16일
2. 문제점
- 실런트 공급 노즐 교체 시 주변의 잔여 실런트가 작업자의 손에 붙어
3. 개선
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작업자 노즐 교체시 손이 부딪히지 않도록
노즐을 주변 장치와의 공간 확보
- 알코올 사용하여 실런트 제거 및 주기적인 청소.
4. 향후 검토사항.
- 실런트 공정 관리 표준서 작성
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